Hurd
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Hurd 最近的活动-
我刚刚遇到这个问题,已经解决,可能的原因: 1)硬件连接问题。如果你使用的是大疆妙算,很大可能是这个问题,应该尽量使用大疆配置的各种原装线来进行连接,并且重复拔插并按紧各种接口。 2)没有ACM驱动。如果你使用的不是妙算,而是第三方平台,例如我使用的是jeston NX,一般都是没有打开ACM驱动的,需要通过NX内核编译来打开ACM驱动。参考如下教程: 安装ACM驱动 (如果使用的大疆妙算,...
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最后发现是硬件问题,解决办法: 1)上电启动M300无人机、NX; 2)拔插M300无人机与转换板之间、转换板与NX之间的各种线,尤其是转换板与M300的OSDK口相连的线要拔插; 3)输入命令:ls -l /dev | grep ttyACM*查看是否检测到ACM口; 输入命令:dmesg | grep ttyACM0检测是否有对应设备被检测到。
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实际是两个回调函数,一个回调函数执行巡航任务,如果没有发现目标就一直按照计划飞行,如果发现目标另一个回调函数就会立即被唤醒,对正在进行的巡航执行紧急悬停操作。此时前面的巡航回调函数,例如可能正在使用velocityAndYawRateCtrl({10, 10, 0, 0}, 2000)巡航,还没执行完也要立即停止。
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使用代码: dji_osdk_ros::EmergencyBrake emergency_brake; velocityAndYawRateCtrl({velocity_y, velocity_x, 0, 0}, time); emergency_brake_client.call(emergency_brake); r...
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肯定不能坠机。使用场景是:当发现目标后紧急停止,对目标进行深入侦查
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有什么办法可以急停后不滑动吗
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我在NX上进行硬解码有延迟的问题,由于不需要全部的数据,丢帧也没关系,因此想在解码过程中丢掉一些数据,例如我分别针对上述元件,做了如下设置尝试,设置appsrc的属性max-bytes为2,设置appsink的属性"max-buffers"为2,设置appsink的属性"drop"为TRUE,按照理解,设置"max-buffers"为2即将appsink的结果保存队列的尺寸设置为了2,如果读...
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依然没有解决这个问题,OSDK提供的硬解码pipline如下: /* Create the elements */ m_gstAppSrc = gst_element_factory_make("appsrc", "dji_video_stream_src"); m_gstQueue = gst_element_factory_make("queue", "que...
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已查明,是读取解码后的数据并显示太慢,解码性能跟得上
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jeston nx